煤泥含量高,在洗選過程中出現(xiàn)的主要問題有:溜槽、分級篩堵塞;壓濾處理能力不足;重介系統(tǒng)能力過剩等。這些問題嚴重影響了給煤量和分選指標(biāo),并導(dǎo)致噸煤電耗高、處理量降低、洗選成本增加、員工勞動強度大,捅溜槽還存在嚴重安全隱患等問題。為此,可采取如下措施加以嘗試:
(1)原煤緩沖倉加裝空氣炮。如果原煤緩沖倉已經(jīng)鋪設(shè)鑄石板,但倉壁仍然掛煤,只能停機人工處理,不但費工費力,還存在不安全因素。為此,在原煤緩沖倉內(nèi)壁增加空氣炮,崗位工根據(jù)倉內(nèi)存煤情況及時進行處理,既方便快捷又減少安全隱患,效果顯著。
(2)更換原煤分級篩篩板為6mm鋼編網(wǎng)篩板。由于該篩網(wǎng)產(chǎn)生二次振動,所以自清能力比較強,更換篩板后分級效率提高了,而且篩網(wǎng)不再出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。
(3)溜槽鋪設(shè)滑襯板。原煤溜槽、精煤溜槽存在堵塞現(xiàn)象,嚴重影響洗煤生產(chǎn)。在溜槽底層以及側(cè)幫鋪設(shè)滑襯板后,收效明顯,徹底解決了溜槽堵塞問題。
(4)確保脫泥篩脫泥效果。提高脫泥篩噴水壓力,調(diào)大噴嘴角度,并且在給水橫管一端加設(shè)閥門,及時排放雜物。采取這些措施后,保證了噴水壓力和流量,確保分級效果,減少了進入重介系統(tǒng)的煤泥含量,讓更多的煤泥進入TBS等粗煤泥處理系統(tǒng),保證重介系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。重介系統(tǒng)煤泥量減少后,介質(zhì)消耗量減少,生產(chǎn)成本降低。
(5)保證系統(tǒng)處理量穩(wěn)定。為了保證系統(tǒng)處理量的穩(wěn)定,除保證重介系統(tǒng)分選指標(biāo)外,最重要的是能確保煤泥系統(tǒng)的穩(wěn)定,尤其是浮選、TBS穩(wěn)定運行,這樣才能保證產(chǎn)品指標(biāo)合格。
(6)提高精煤壓濾機處理能力。調(diào)整壓濾機的控制參數(shù),同時協(xié)調(diào)好各臺精煤壓濾機卸料時間間隔,利用檢修時間對濾布進行全面清洗,保證了浮選精煤及時壓濾。
(7)選擇合適的浮選藥劑,確保精煤產(chǎn)率。
(8)確保濃縮旋流器的分級效果。濃縮分級旋流器分級效果的好壞,對浮選系統(tǒng)影響較大。通過調(diào)整入料壓力、更換旋流器底流口等措施保證了分級效果。同時針對TBS精煤量大,增加TBS溢流濃縮旋流器組,增加了粗煤泥的處理能力,減少了進入浮選系統(tǒng)的煤泥量,也避免了跑粗現(xiàn)象。