自磨機(jī)是低料位高濃度運(yùn)行,而改造前,自磨機(jī)排礦端存在死區(qū),因此當(dāng)粉礦和黃泥礦較多時(shí),物料不能及時(shí)排出,影響自磨機(jī)的處理能力。為此,將原來(lái)的18塊排料襯板增改成了帶有高度為120mm的提升筋的18塊卸料槽和18塊格子板。這樣,排礦端死區(qū)變成了格子孔,在原中水平排礦的基礎(chǔ)上增加了低水平排礦面積,使總排礦面積擴(kuò)大了30.40%;而提升筋的作用,則是提升沉于排礦端底部未能磨細(xì)的礦石,使其得到再磨。
增大排礦面積后,應(yīng)排物料的排出速度加快,對(duì)粉礦和黃泥礦的效果更加明顯,而且有利于防止磨機(jī)“漲肚”,自磨機(jī)處理能力顯著提高。此外,將進(jìn)料襯板也增加了高度為120mm的提升筋,目的是使礦石很快從受壓狀態(tài)轉(zhuǎn)為張力狀態(tài)而形成礦石瀑落區(qū),球磨機(jī)價(jià)格從而加速礦石的粉碎。
MZS5518濕式自磨機(jī)原主軸承是滑動(dòng)軸承,即巴氏合金瓦座,其進(jìn)料端內(nèi)徑為2000mm、寬為440mm,排料端內(nèi)徑為2000mm、寬為420mm,工作參數(shù)為徑向力1862kN、軸向力93.1kN、工作轉(zhuǎn)速16.5r/min。該滑動(dòng)軸承由供油量為50L/min的稀油潤(rùn)滑站集中供油,裝置易漏油,且易進(jìn)水或礦漿,造成機(jī)油變質(zhì)或機(jī)油壓力低,因而頻繁發(fā)生燒瓦事故,經(jīng)常需刮瓦或更換瓦座,修理時(shí)間長(zhǎng),勞動(dòng)強(qiáng)度大。為此,馬鋼南山礦業(yè)公司東山車間與北京金發(fā)工貿(mào)公司一起,本著原軸承座的安裝空間不變,僅改變軸承的類型及安裝方式來(lái)滿足實(shí)際生產(chǎn)需要的原則,開(kāi)發(fā)研制了一種專用滾動(dòng)軸承。