1、刮泡機構(gòu)結(jié)構(gòu)及工作過程
刮泡機構(gòu)由刮板、刮板軸、軸承座、擺線針輪減速機、聯(lián)軸器等組成(見圖1)。其中刮板軸為一根中空的普通鋼管。將該鋼管兩端分別與軸頭焊接在一起。再用鏈輪互相連接起來。浮選機共有5個格室。每一個格室有2根軸。即每臺浮選機共有l(wèi)O根軸。每根軸上連接4塊刮板。
浮選機刮泡機構(gòu)的工作過程是電機通過帶動減速機而使鏈輪轉(zhuǎn)動。再通過鏈條聯(lián)軸器帶動軸和刮板一起轉(zhuǎn)動,將浮選出來的精煤泡沫刮到精礦槽中。完成刮泡工作。
2、存在問題
1)浮選機刮板為聚乙烯塑料板,規(guī)格為2500 [email protected] mm,板厚12 mm,一條刮板軸連接四塊這樣的刮板,再加上鐵卡子的重量,每根軸要承受近30 kg的重量。
2)刮板軸為中空鋼管,外徑38 mm,內(nèi)徑32 mm,管壁厚3 mm,每根軸長近3m,由于管細、管壁薄,承受力大,而出現(xiàn)塌腰O現(xiàn)象。轉(zhuǎn)動時極易折斷。
3)刮板軸在承受重量的同時。還要不斷將浮選機生產(chǎn)出來的泡沫刮到泡沫倉中。在運行中。經(jīng)常出現(xiàn)不同心現(xiàn)象。產(chǎn)生扭力,使刮板折斷。
4)刮板、卡子、軸之間靠螺絲連接,一旦螺絲松動,刮板下躥。與浮選機槽體刮碰。導致軸和刮板折斷。
當軸和刮板折斷后,要將浮選機停下,卸下鏈輪,從軸頭處取下斷軸,換上新軸,再將刮板和卡子上好,整個過程4人需2.5小時。更糟糕的是。如果槽體將刮板刮斷。斷掉的刮板碎塊下沉到浮選機槽體底部。由于泵的吸力和煤漿的流動。這些碎塊就會卡在浮選循環(huán)泵的入料口。導致泵不上料。這時需將浮選機的煤漿放掉。將槽體沖刷干凈后將刮板碎塊取出。如果碎塊進入泵體卡在葉輪中。則需要拆泵,拆泵最快需1天時間,不但維修工作量大,而且嚴重影響生產(chǎn)。
綜上所述。必須對浮選機的刮泡機構(gòu)進行改造。否則生產(chǎn)無法正常進行。
3刮板軸的改造
1)軸的改造。由于1. 25時鋼管管壁薄。我們決定用1. 25時厚壁鋼管取代普通鋼管。該項上作在2007年9月末完成,雖然情況有些好轉(zhuǎn),但仍有斷軸現(xiàn)象發(fā)生,平均每周折一根。經(jīng)過實踐。于2007年12月。我們又將1. 25時厚壁鋼管改為1.5時厚壁鋼管,外徑50mm,內(nèi)徑36mm,管壁7 mm,效果較好,至今折軸現(xiàn)象極少發(fā)生。
2)軸頭改造。因為軸的改造。與之相配套的軸頭必須重新制作。新制作的軸頭如圖2所示。
3)刮板的改造。由于厚12mm塑料板較重。軸易出現(xiàn)塌腰O現(xiàn)象,因此我們考慮在既保證浮選機正常刮泡又減輕重量的情況下。將塑料板的厚度從12mm減至8mm。刮板重量減輕了l/3。
4)卡子的改造??ㄗ邮怯煤?mm鋼板做成。中間圓弧部分要用氣錘打造。考慮到螺絲易松動和制作卡子的困難。于是我們將卡子中間圓弧去掉。直接將卡子兩翼焊在軸上,一根軸上安裝4組刮板,由于末室泡沫少,刮板僅用2組??ㄗ訑?shù)量也隨之減少一半。
4 改造前后效果及經(jīng)濟效益對比
1)由于卡子直接焊在軸上,不存在螺絲松動現(xiàn)象,細軸換成厚壁新軸,不存在塌腰O刮幫O現(xiàn)象,軸運行良好,減少了維修時間和精力。提高了浮選機工作效率。
2)效益分析:改造前每周折斷兩根軸。處理共需5小時,軸折斷后,必須將刮泡機構(gòu)停下處理,改造后沒有出現(xiàn)折軸現(xiàn)象,延長了浮選機浮選開機時間。每年町創(chuàng)效益20萬元。
改造前,即使軸斷了不停車,只將鏈輪摘下,使斷軸前面的軸繼續(xù)工作。也會影響到浮選機浮選效果。由于泡沫形成后不能及時刮出致使泡沫積壓,后竄,進入尾礦,造成跑煤O。改造后,這種情況不再發(fā)生,并且浮選效果較好,減少了跑煤0現(xiàn)象。每年多回收精煤價值1O萬元。
將塑料板的厚度從12 mm減至8 mm。年節(jié)省材料費用4.2萬元。